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用絕對型編碼器控制隔膜泵補油
返回列表一、工藝簡介:
管道化隔膜泵是氧化鋁生產(chǎn)流程中的重要加壓設(shè)備,隔膜泵的及時、準確補油是保證生產(chǎn)流程順利運行至關(guān)重要的條件。原補油系統(tǒng)是通過12臺超聲波傳感器檢測隔膜導(dǎo)桿位置來控制12臺補油電磁閥工作。原有控制方式在使用中發(fā)現(xiàn)其控制存在以下缺陷:①、由于隔膜泵液壓缸的工作溫度在100℃左右,超聲波傳感器熱穩(wěn)定性差,在短時間內(nèi)經(jīng)常發(fā)生飄移現(xiàn)象,造成補油系統(tǒng)運行不正常,隔膜頻繁損壞。②、原補油系統(tǒng)補油角度窄,對電磁閥的控制啟停角度小于30度。③、原補油系統(tǒng)程控器運行不穩(wěn)定,需頻繁調(diào)整,且易損壞。改造方案是通過絕對型編碼器檢測隔膜泵曲軸的絕對角度,來控制12臺補油電磁閥工作。
二、 硬件框圖:

三、軟件流程:

圖2:隔膜泵補油控制軟件流程圖
四、性能評價
方案的技術(shù)關(guān)鍵是通過絕對型編碼器檢測隔膜泵曲軸的絕對角度,通過PLC編寫好的程序來控制12臺補油電磁閥順序工作,在使用中解決以上存在的缺陷,同時在PLC中設(shè)置自診斷程序,完善控制系統(tǒng),達到適時補油、運行穩(wěn)定的目的。